數(shù)控車床主軸電機過熱及不轉(zhuǎn)故障實例分析
發(fā)布者:銳峰五金機械 發(fā)布時間:2018/12/26 10:28:33
一、數(shù)控車床主軸電機過熱故障
1、故障現(xiàn)象
一臺數(shù)控車床在加工運轉(zhuǎn)時發(fā)生“啃刀”現(xiàn)象并造成刀具損壞。
2、故障檢測與分析處理
a.用手動JVC慢跑模式將車床X,Z軸調(diào)至原點,重新啟動加工程序,進行試車,當(dāng)工作臺快速進給到加工位置時主軸仍不轉(zhuǎn),至此確診為交流變頻主軸電機調(diào)速系統(tǒng)存在故障。
b.分析主軸電機是由交流變頻器控制轉(zhuǎn)速的(因機床廠家不提供交流變頻器內(nèi)部圖紙)故采用“數(shù)學(xué)模糊檢修法”,視交流變頻器內(nèi)部為‘黑匣子”只需檢查其外部各功能接口狀態(tài)即可判斷。
c.首先察看交流變頻器控制系統(tǒng)的LED報警顯示內(nèi)容。
d.為區(qū)分是過熱(指電動機本身過熱)還是過載(指電動機所帶負載過重,轉(zhuǎn)動過沉)保護,當(dāng)時憑經(jīng)驗手摸電動機外殼已經(jīng)很燙,用大風(fēng)扇進行強制冷卻一段時間后,電動機熱度下降。重新試車,主軸電機轉(zhuǎn)動正常;至此判斷該例為典型的電動機過熱故障。拆卸該主軸電機,仔細檢查后發(fā)現(xiàn)是獨立散熱風(fēng)扇電機軸承損壞,散熱不良,引起主軸電機過熱報警,導(dǎo)致數(shù)控車床主軸在加工運轉(zhuǎn)時突然停止轉(zhuǎn)動,發(fā)生“啃刀”故障。
e.更換獨立散熱風(fēng)扇電機后,數(shù)控車床加工運轉(zhuǎn)正常,故障排除。
二、數(shù)控車床主軸電機不轉(zhuǎn)故障
1、故障現(xiàn)象
一臺數(shù)控車床,早班生產(chǎn)一開機,出現(xiàn)主軸電機不轉(zhuǎn),主軸變頻系統(tǒng)LED也顯示報警,但主軸電機外殼不熱,數(shù)控系統(tǒng)的其它功能正常。
2、故障檢測與分析處理
c.檢測變頻器與數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置PLC的有關(guān)控制接口如圖2所示;先測得+24,ALM一組控制信號已到位沒問題,懷疑主軸電機內(nèi)置過載控制信號沒有送至變頻器接口,當(dāng)檢測到已拆下的OHS1,OHS2一組控制信號線沒問題,而檢測過熱器件那側(cè)OHS1,OHS2信號時,該器件的閉點沒有閉合,證明內(nèi)置的過熱器件已經(jīng)損壞。因沒有備件,小心拆下過熱器件,精心地修磨觸點,試車生產(chǎn)加工正常,故障排除。
1、故障現(xiàn)象
一臺數(shù)控車床在加工運轉(zhuǎn)時發(fā)生“啃刀”現(xiàn)象并造成刀具損壞。
2、故障檢測與分析處理
a.用手動JVC慢跑模式將車床X,Z軸調(diào)至原點,重新啟動加工程序,進行試車,當(dāng)工作臺快速進給到加工位置時主軸仍不轉(zhuǎn),至此確診為交流變頻主軸電機調(diào)速系統(tǒng)存在故障。
b.分析主軸電機是由交流變頻器控制轉(zhuǎn)速的(因機床廠家不提供交流變頻器內(nèi)部圖紙)故采用“數(shù)學(xué)模糊檢修法”,視交流變頻器內(nèi)部為‘黑匣子”只需檢查其外部各功能接口狀態(tài)即可判斷。
c.首先察看交流變頻器控制系統(tǒng)的LED報警顯示內(nèi)容。
d.為區(qū)分是過熱(指電動機本身過熱)還是過載(指電動機所帶負載過重,轉(zhuǎn)動過沉)保護,當(dāng)時憑經(jīng)驗手摸電動機外殼已經(jīng)很燙,用大風(fēng)扇進行強制冷卻一段時間后,電動機熱度下降。重新試車,主軸電機轉(zhuǎn)動正常;至此判斷該例為典型的電動機過熱故障。拆卸該主軸電機,仔細檢查后發(fā)現(xiàn)是獨立散熱風(fēng)扇電機軸承損壞,散熱不良,引起主軸電機過熱報警,導(dǎo)致數(shù)控車床主軸在加工運轉(zhuǎn)時突然停止轉(zhuǎn)動,發(fā)生“啃刀”故障。
e.更換獨立散熱風(fēng)扇電機后,數(shù)控車床加工運轉(zhuǎn)正常,故障排除。
二、數(shù)控車床主軸電機不轉(zhuǎn)故障
1、故障現(xiàn)象
一臺數(shù)控車床,早班生產(chǎn)一開機,出現(xiàn)主軸電機不轉(zhuǎn),主軸變頻系統(tǒng)LED也顯示報警,但主軸電機外殼不熱,數(shù)控系統(tǒng)的其它功能正常。
2、故障檢測與分析處理
a.用手動及JVC慢跑模式將工作臺調(diào)至原位,重新啟動車床使其故障再現(xiàn),以便來確認(rèn)其故障的真實性,結(jié)果證實故障如初。
b.用手摸主軸電機外殼溫度不高,根據(jù)主軸電機沒有溫升,從而排除是機械負載過重引起故障。c.檢測變頻器與數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置PLC的有關(guān)控制接口如圖2所示;先測得+24,ALM一組控制信號已到位沒問題,懷疑主軸電機內(nèi)置過載控制信號沒有送至變頻器接口,當(dāng)檢測到已拆下的OHS1,OHS2一組控制信號線沒問題,而檢測過熱器件那側(cè)OHS1,OHS2信號時,該器件的閉點沒有閉合,證明內(nèi)置的過熱器件已經(jīng)損壞。因沒有備件,小心拆下過熱器件,精心地修磨觸點,試車生產(chǎn)加工正常,故障排除。
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